Obbola sulfatfabrik


Mera läsning i boken: Papper och Massa i Västerbotten och Norrbotten. (Christian Valeur)
Obbola Ö var på sin tid ett Sågverksamhälle
Denna historiska inledning handlar om åren mellan 1888-1955
Sågen.
Uppfördes åren 1888-1889. Därmed började industriell verksamhet i Obbola.
Dessförinnan hade människorna livnärt sig på jordbruk, jakt, fiske och det
arbete som stod att finna vid tidigare i närheten uppförda industrier. det
gick inte många år innan sågen blev nedlagd. år 1907. Någon facklig
verksamhet är inte känd under denna tid Sågen stod dock kvar till 1909 då
den brann ned. Någon åter uppbyggnad var det aldrig tal om.
En förhistoria från en lokal förening (avkortad)
(Ur Svensk papperstidning 1910):
Af Nordmalings Ångsågsaktiebolag, Sandsviks d:o och Holmsunds Aktiebolag har
bildats Obbola cellulosafabriksaktiebolag med aktiekapital lägst 1.700.000
kr, och högst 2.400.000 kr. Afsikten är att bygga fabrik för tillverkning af
sodacellulosa af affall från förenämnda bolags sågar. I spetsen för
företaget står disponenten A.Aström, Degerfors.
Omkring 1910 kom rykten i rörelse om att det fanns intresse för att bygga en
massafabrik i Obbola Så blev fallet och den 29 augusti 1913 blåstes det
första koket till tvätten. Obbola hade därmed sin fabrik Etablerad. En ort
som haft ett sågverk och varit säte en kort tid för en fackförening, hade
fått den ekonomiska bas som gav möjligheter till en ny utveckling och i
många avseenden ny livsföring. Inte minst genom den uppbyggnad av ett
föreningsliv som industrialiseringen och inflyttningen av folk gav underlag
för.
I mars 1917 förelåg det första
avtalet mellan parterna efter förhandling som förts på central nivå i
Stockholm. En uppgift som ger beskedet att avdelningen på lokal nivå drivit
men inte förmått motparten att underteckna detta avtal. Vid
avtalsförhandlingar den 22 augusti 1919 fastställdes bestämmelser för
treskiftssystemets införande, vilket trädde i kraft den 1 oktober. Den 2
oktober arbetades det första åtta timmars skiftet för skiftarbetarna.
Det var de första steget mot 8 timmars dagen, samtidigt sänktes de så
kallade utearbetarnas tid från tio till nio timmars dag.
ELDSVÅDA.
En elakartad eldsvåda utbröt den 2:dra januari 1928. Vid middagstiden
iakttogs att eld utbrutit i det stora kolupplaget på 3000ton, som upplagts
intill fabriken. Bolagsledningen satte sig genast i förbindelse med
styrelsen för fackföreningen för erhållandet av släckningsmanskap, vilket
också av denna ställdes till förfogande: Elden, som uppstått genom
självantändning var släckt efter sex timmar.
SJUKFOND BILDADES.
Bidragslistor var för många en plåga. Behovet av hjälp var stort mycket
stort på sina håll. Avdelningen tillsatta en grupp på tre man att ta fram
ett förslag på hur detta skulle kunna lösas på annat sätt. Denna grupp
föreslog uppbyggnaden av en sjukfond vars avkastning skulle användas till
bidrag för alla hjälpbehov som avdelningen beslöt att stödja. Den fungerade
från den 12 januari 1930 och fram till dess att sjukkasselagen trädde i
kraft 1955, då sjukfonden ansågs vara överflödig och upplöstes. Under de 15
år som sjukfonden verkade var den till stor nytta för många medlemmar som
drabbats av sjukdom.
ÅDALSKRAVALLER.
Dessa hade givetvis satt sina spår i avdelning 29s som i så många andras
protokoll, vid jordfästningen av de skjutna i Lunde representerades
avdelningen av tre medlemmar, samma dag den 21 maj var arbetet vid fabriken
nedlagt i 24 timmar. liksom på många andra platser i landet.
LÅNGT DRIFTSSTOPP.
Fabriken stannade driften julen 1942 och kom att stå stilla framemot
midsommar. Efter trettondagshelgen reste 11-talet man till olika
skogsförläggningar och sysselsattes i skogsarbete. Detta arbete prövades av
många medlemmar under krigsåren. midsommar tid nalkades och fabriken kom
åter i drift. Det blev bara för halv drift och i november blev det åter
stopp. Det ordnades åter med skogsarbete för de flesta. En mindre styrka
fick arbete på Holmsundsindustrin. Det var ovisst när fabriken åter skulle
komma igång. Första dagarna i maj 1944 var det fabriksdrift igen men även nu
för halv drift. Fabriksdriften låg nere till årsskiftet 1944-45. 1944 var
fabriken igång endast 54 dygn. tidigare hade inte så kort drift förekommit
sedan igångsättningen 1913.I januari 1945 var fabriken åter i gång.
FREDEN KOM OCH BÄTTRE BETINGELSER SIKTADES.
Den 7 Maj 1945 då världskriget upphörde lättades utan tvekan mångas bekymmer
och besvärligheter.
KONTINUERLIG DRIFT, EN SEGSLITEN FRÅGA.
Inom pappersindustrin började man allt mer intressera sig för att köra
fabrikerna i kontinuerlig drift. Första gången frågan behandlades i
fackföreningen var i slutet på 1952. Det blev en ingående diskussion, och
den resulterade i att frågan föll. Nästa gång frågan var uppe till
behandling är den 2 januari 1954. det blev avslag även denna gång. Den 21
mars samma år upptogs frågan för tredje gången, och då beslöts det att köra
en provdrift på sex månader. man körde dock inte i gång med denna driftsform
förrän den 10 januari 1955 och den upphörde i mitten av juni samma år.
därefter övergick man till intermittent drift
NYTT PENSIONSREGLEMENTE.
Den 19 december 1954 presenterade SCA:s nya pensionsreglemente för
arbetarna. En depution i vilken även fackföreningen var representerad hade
tidigare under året uppvaktat direktör Enström. Reglementet trädde i kraft
den 1 januari 1955. pensionens storlek är proportionell mot tjänstetidens
längd, varvid för minimipension erfordras 10 tjänsteår och utgör 600kr per
år. Hustrutillägg utgår till gift manlig arbetare, som erhåller
ålderspension eller sjuk och invalidpension från bolaget. Hustrutillägget
utgår med 50 procent av makens ålders eller sjuk och invalidpension från
bolaget
1907
Nordmalings
Ångsågsaktiebolag, Sandviks Ångsågsaktiebolag och Holmsunds Aktiebolag bildade
Obbola Cellulosafabriksaktiebolag med aktiekapital lägst 1,700,000 kr. och
högst 2,400,000 kr. Avsikten var att bygga fabrik för tillverkning av sodacellulosa
av avfall från nämnda bolags sågar.
Sulfatfabriken
uppfördes av ingenjör Karl Hellner åren 1912-13 och igångsattes i augusti 1913. Sodaugn
med varpor och sodalösare lev. av KMW 1913.
Dåvarande ägare var Obbola Cellulosa Aktiebolag, vars aktiekapital var kr. 1,2 milj.
1916
Obbola
sulfatfabrik tillverkade ca 60 ton terpentin.
1915
upplöstes Obbola Cellulosa AB., och fabriken övergick då till Holmsunds aktiebolag.
1925
Obbola
sulfatfabrik är belägen i Holmsunds församling av Västerbottens län på en ö,
Obbolaön, mitt emot Umeå stads uthamn Holmsund. Fabriken ägdes 1925 av
Holmsunds Aktiebolag, vars aktiekapital uppgick till 3 milj. Bolaget ägde en
skogsareal om 224,740 tunnland (
Kokarna,
Av
biprodukter tillvaratogs c:a

Bild från 1937
1942
Vid
avtalsförhandlingar inom pappersmasse- och pappersindustrierna träffades
överenskommelse om prolongering av gällande avtal i den mån företagen äro
anslutna till Pappersmasseförbundet och Sveriges Pappersbruksförbund. Man
beslöt även att avvakta utvecklingen av indexförhandlingarna. Uppgörelsen
berörde ca 30.000 man. Obbola
sulfatfabrik, som ägs av Holmsunds AB, inställde from. Juli driften i 4 månader.
1946
Bolagets
fabriker i Obbola utvidgades och moderniserades för en sammanlagd kostnad av
nära 4 milj. kr. I bolagets planer ingick således att omedelbart försätta
sulfatfabriken i Obbola i fullt modernt skick. Första etappen avsåg byggandet
av ett modernt sodahus samt installation av nya tork- och barkningsmaskiner.
1950
Vid
Obbola sulfatfabrik igångkördes en ny barktrummeanläggning. Denna var av
Vaplans konstruktion med »svävande» upphängning i vattenlager under tryck. Två
efter varandra placerade trummor om
1957
Obbola
drabbades av en explosion i sodapannan den 28 februari.
1959
Obbola
Sulfatfabrik, som tillhör SCA Holmsundsgruppen, hade under de senaste tio åren
undergått en betydande modernisering. Under året pågick omfattande nybyggnader
av kokeri, tvätteri, vedintag, hugg- och sållavdelning samt flissilos.
Samtidigt planerades för fabrikens försörjning med sötvatten en
industrivattenledning av betydande dimensioner. Ledningen utgjordes av
förspända betongrör, med
I
huggeriet installerades en Söderhamnshugg med horisontell inmatning. Fabriken
fick nya flissilos som utformas som fyra fack rymmande sammanlagt
1960
Svenska
Cellulosa AB:s styrelse beslöt att bygga ut Obbola sulfatfabrik från en
kapacitet av 40000 till 110000 ton oblekt sulfatmassa. Utbyggnaden, som
beräknades kosta ca 60 milj. kr. påbörjades omedelbart.
1961
Det
stora investeringsprogram, som påbörjades i Obbola 1959 och som sedan
utvidgades till att även omfatta en kapacitetshöjning av sulfatfabriken från
40000 till 110000 ton oblekt sulfatmassa per år, befann sig i ett långt
framskridet stadium. Investeringarna omfattade två etapper; etapp 1 till en
kostnad av 57 milj. kr. och etapp II till en kostnad av 61 milj. kr. Arbetena
med etapp 1 slutfördes i början av 1961 och etapp II var färdig i början av
1962. Det betydde att samtliga driftsavdelningar som berördes av
kapacitetshöjningen var i bruk.
Den
nittiomiljonersrationalisering som Svenska Cellulosa AB genomförde vid sin
kraftmassafabrik i Obbola under de två åren medförde en produktionsökning från
40 000 till 110 000 ton oblekt kraft per år. Åtgärden utgjorde ett led i den
strukturrationalisering, som innebar att Munksunds produktion konverteras till
liner och hela Östrands produktion bleks. Den tillgång på oblekt kraft som
därmed bortföll ersättes av den ökade produktionen vid Obbola.
Men ombyggnaden vid Obbola innebar inte bara ett substituerande av kraftmassaproduktion utan även en modernisering av ovanliga mått. Det gamla kokeriet, i vilket den yngsta kokaren var halvsekelgammal, utbyttes mot ett tidsenligt tryckknappsopererat kokeri med åtta diskontinuerliga 125 m3-kokare, som kördes av en man per skift.
Tvätteriet med sina sexton 135 m3-diffusörer
likaledes tryckknappsmanövrerat av en man per skift. För massans mekaniska
efterbearbetning använde man frotatormaskiner, vilka ersatte och i vissa
avseenden överträffade de gamla kollergångarna.
Från
sileriet transporterades massan till torkavdelningen, där den tvättades på ett
filter och därefter späddes från 10% torrhalt till 4% i ett utjämningskar, Från
detta utjämningskar pumpades massan till tre Sundspressar, där den urvattnades
till 50% torrhalt. I dessa pressar förs massan under tryck mot nypet mellan två
perforerade valsar vertikalt uppåt och lämnar nypet i form av ett 50%-ig massa
som omedelbart rivs i centimeterstora stycken.
Vattnet från Sundspressen återfördes till tvättfiltret. Det uppgavs att man på detta sätt uppnådde en ytterligare uttvättning av kemikalier. Pressen tillverkades på licens från IMPCO men har avpassats för sin nuvarande funktion av bolagets egna tekniker.
Efter rivaren transporterades massan till finrivare och därefter till
en cyklon för avlägsnande av transportluften. Fläkten för transport till denna
cyklon var räfflad och utförde en ytterligare uppslagning av fiberflockarna.
Genom effektiviteten hos denna fläkt har finrivarna visat sig vara av mindre
betydelse. Efter denna behandling var det ursprungligen 50%-iga massaarket
tämligen väl uppslaget, även om fullständig defibrering icke förelåg. Dock
rörde det sig icke om flingor utan snarare fiberknippen av någon millimeters
utsträckning.
Massan
passerade därefter en kedja bestående av torktorn-cyklon-torktorn-cykloner.
Torktornen bestod i princip av två koncentriska cylindrar. Massan blåstes
tillsammans med heta gaser uppåt i den inre cylindern och föll därefter nedåt i
den yttre cylindern. Torkgaserna producerades för bägge tornen i en gaseldad
uppvärmningsanordning. Gasledningen stod i förbindelse dels med gasbrännaren,
dels med en värmeväxlare, anordnade så att första tornet matades med en
blandning av het luft och förbränningsgaser (
Denna fuktighet
avskiljdes i efterföljande cyklon och avlägsnades ur systemet. I andra tornet
torkades massan till 88- 90%, och gasen som avskiljdes i nästa cyklon användes
för transport av massan till första steget.
Efter sista cyklonen föll massan av sin egen tyngd ned i tre plattpressar, där pressning till plattor skedde, och från denna press transporterades plattorna till en automatisk våg, som reglerade tillflödet till plattpressen, och därefter skedde den slutgiltiga sammanpressningen (sex plattor blev en bal) samt emballeringen och uttransporten. Balarna emballerades i kraftpapper, som tillverkades av den egna massan vid ett annat bruk tillhörigt koncernen.
Emballeringen är en nödvändig skyddsåtgärd, då massa torkad på detta sätt har
en enorm svällningsbenägenhet vid fuktning, så att de konventionella balbanden
skulle sprängas om massan utsattes för normala transportpåfrestningar.
Anläggningskostnaden är
hälften så stor som för en konventionell tork och personalbehovet är en man per
skift, som styr anläggningen från ett kontrollrum. Konventionell torkning
skulle ha kräva 2-3 man för samma kapacitet.
Obbola
tillverkade tre kvaliteter av oblekt kraftmassa. Bland andra stödåtgärder hade
man tvingats bygga ett sju km långt friskvattenintag (pris lika med
flingtorken) och en två miljoner kronors avloppsvattentub.
Övriga
data från fabriken
Sileriavdelningen.
Fabriken hade två silerier, ett nytt för 70 000 årston, ett gammalt för 40 000
årston övriga kvaliteter. Nya sileriet hade
Torkmaskinsalen
hade två maskiner, vardera
lndunstningsavdelningen.
Gamla indunstningen hade 4 effekter. Nya hade 5 effekter med lutföring 3- 4- 5-
avsåpning - 1- 2 och med vakuumindunstning enligt Rosenblad. Avdelningen
styrdes från manövercentral. Instrumenteringen var elektronisk och levererad av
Honeywell.
Sodahuset
hade ett Tomlinsonaggregat med högsta arbetstryck 64 atö. Rökgaserna renades i
hetelektrofilter. Råvattnet flockades och totalavsaltades i Degrémontanläggning.
Mixeriet
utgordes av kontinuerligt Dorrmixeri från Hedemora Verkstäder.
Mesabrännugnar.
2 stycken från F. L. Smith & Co för totalt 90 ton per dygn bränd kalk.
Cisterner.
Olja lagrades i en 10000 m3-cistern. I övrigt fanns cisterner bl. a. för
svartlut, mellanlut, kokerilut och vitlut.
Biprodukter.
Utfallet utgjordes av ca 1 000 ton råterpentin och ca 4500 ton tallolja.
Kvistproduktionen ungefär 3500 ton.
Ångcentral
för eldning av avfallsbränsle.
1965
Torkningskapaciteten
i gamla pappsalen ökades genom en ombyggnad under sommaren och ökningen uppgick
till ca 30 ton massa per dygn.
En
ångpanna med Axonugn, baserad på cyklonprincipen där barken utgör
huvudbränslet levererades av AB Svenska Maskinverken. Pannan var i första hand avsedd för eldning av fabrikens utfall av bark
och spån, men var även utrustad med oljebrännare. Ångpannan var försedd
med helsvetsade eldstadsväggar enligt ett för Sverige helt nytt svetsningsförfarande.
På slutet fick sålunda ungefär hälften av barkutfallet transporterats
till barktippar och det betydande bränslevärde, som barken representerar, gick
alltså förlorat. Nu fick fabriken kapacitet att bränna allt avfall, även om
all ved till fabriken skulle komma att tillföras i obarkat skick.
Byggnationen av det nya pannhuset, som låg i omedelbar
anslutning till turbinhuset, startade i början av 1966. Under sommaren
påbörjades pannmontaget och i juni 1967 kunde pannan planenligt startas upp för
provdrift. Pannan hade vid barkeldning en kapacitet om 30 ton ånga per timme
och vid oljeeldning 55 ton per timme. Cyklonugnen var av märket Axon.
Manövercentralen för pannan låg i sodapannhusets kontrollrum, där utrymme
tidigare reserverats för ångpannans instrumentering.
Barken pressades i en barkstation, som anlagts i
anslutning till renseriet. Pressningen av barken skedde i Cowanpress och
barken blåses sedan upp till det nya ångpannehuset. Spånavfallet blåses till
en hög i anslutning till barkstationen och lyftes in med traktor, men senare
blåstes spånen för direkt blandning med barken.
1967
Installerades 3 enstocks barkmaskiner av typen Cambio C
45, vilka ersatte barktrumman och som innebar en rationaliserad och förenklad
timmerhantering.
1971
Direktör Eije Mossberg, SCA, omtalade vid en konferens
om en framtida broförbindelse över Umeälven mellan Obbola och Holmsund, att
SCA övervägde en utbyggnad av Obbola sulfatfabrik och nybyggnad av pappersbruk
där. Produktionsvolymen vid pappersbruket kalkylerades till 350 000 årston.
Sulfatfabriken tillverkade då ca 160 000 ton sulfatmassa.
1972
Planerna på ett pappersbruk för kraftliner i Obbola hade
tagit fastare form. Sedan SCAs styrelse i januari studerat resultatet av den
förprojektering som gjorts, hade styrelsen beslutat att projekteringsarbetet
skall fortsätta.
1973
Det
pappersbruk, som planerades i anslutning till Svenska Cellulosa AB:s (SCA:s)
sulfatfabrik i Obbola vid Umeå, beräknades få en kapacitet om ca 300 000 ton
kraftliner per år. Utbyggnaden skulle ske på sådant sätt att en ytterligare
utbyggnad kunde göras senare.
I
koncessionsansökningan sades bl. a, att utbyggnaden skulle komma att innebära
en i jämförelse med tidigare situation betydande minskning av utsläpp av såväl
svavelväte och illaluktande gaser till luften, som utsläpp av fiberhaltigt
och syreförbrukande material till vattnet. Minskningen av utsläppen i vattnet
skulle ske bl a genom en långt gående slutning av de system, som innehåller
förorenat avloppsvatten.
1975
Fabriken
konverterades till ett kraftlinerbruk med en kapacitet på 300.000 ton per år.
Produktionsstart under sommaren 1975. Data
för fabriken:
Elkraft
för driften: 10.000 kW, varav egen 8.000 kW.
Arbetsmaskiner:
Kokare
Tillverkning:
Oblekt sulfatmassa.
Biproduktframställning:
Kvistmassa 6.500 ton. Terpentin 1.200 ton.
1978
Hade
mesaugnarna,
Talloljeproduktionen
hade ökat till 8.500 ton från 6500 ton 1975.
1979
STAL-Laval
Turbin AB i Finspång fick beställning på en mottrycksturbin. Turbinen hade
effekten 15 MW och levererades vid halvårsskiftet 1980.
Obbola
hade redan STAL-Laval-turbiner i drift och byggde på detta sätt ut sin
mottryckskraftanläggning.